日前,振興焦化公司精心組織,周密部署,順利實現(xiàn)化產(chǎn)車間南北洗脫苯系統(tǒng)合并改造,進一步優(yōu)化了工藝,降低了消耗,改造后可降低蒸汽消耗2t/h,年可節(jié)支279萬元;降低電耗50kw/h,年可節(jié)支近30萬元,經(jīng)濟、安全、環(huán)保效益十分明顯,內(nèi)涵式管理再結碩果。
振興焦化公司化產(chǎn)洗脫苯工段原有南、北兩套系統(tǒng),其中北系統(tǒng)為4.3m焦爐配套,南系統(tǒng)為5.5m焦爐配套,南系統(tǒng)于2003年投入運行,時間較長,設備嚴重老化,粗苯收率低。另外,兩套系統(tǒng)同時運行能耗較高,存在“大馬拉小車”問題。為切實解決這一難題,公司組織管理技術人員對現(xiàn)有洗脫苯生產(chǎn)工藝進行了深入分析研究。經(jīng)多方論證、計算,在克服煤氣管道阻力的情況下,將南系統(tǒng)煤氣并入北系統(tǒng)能夠滿足處理要求,以此結論為依據(jù)制定出改造方案,并組織人員安全順利實施了兩系統(tǒng)合并改造施工。改造后,經(jīng)開車試運行完全滿足生產(chǎn)要求,達到了預期效果。